【摘要】
主给水调节阀是核电站中非常重要的核级调节阀,为增加其密封面的耐磨性,需要在阀门密封面 上堆焊司太立硬质合金。等离子堆焊具有易实现自动化、生产效率高、劳动强度低、焊缝稀释率低等优 点,可显著提高堆焊生产效率和质量。分析主给水调节阀套筒司太立堆焊开裂原因,提出司太立堆焊质量 的控制措施,为国内阀门制造厂堆焊硬质合金提供借鉴。
【正文试读】0 前言
主给水调节阀是核电站核级设备中最大的调 节阀,为核安全2 级设备。目前,我国运行的核电机 组主给水调节阀都依赖于进口。近年来,随着我国核 电事业的发展和设备国产化的推进,国内已有部分 阀门制造厂有能力制造主给水调节阀,在制造过程 中的一个关键工艺就是硬质合金的堆焊,对于我国 大部门阀门制造厂家而言,焊接往往是制造过程中
的薄弱环节。 本文以某核电机组套筒式主给水调节阀制造 为例,探讨其在等离子堆焊过程中产生开裂的原 因,提出相应的改进措施和建议,以期为国内阀门 制造厂进行硬质合金堆焊提供借鉴。
1 概述
司太立 6 号合金在高温下能够保持高硬度,阀门阀芯零部件工作环境温度较高,为增加阀门密封 面的耐磨和密封性能,通常在密封面堆焊司太立 6 号硬质合金[1]。套筒式主给水调节阀的密封面结构 主要有阀座、套筒,因此需要在阀座和套筒密封面 上堆焊司太立合金。等离子喷焊是一种利用等离子作为高温热源, 采用粉末状合金作为填充金属的熔焊工艺,具有易 于实现自动化、生产效率高、劳动强度低、焊缝稀 释率低等优点,可显著提高堆焊生产效率和焊接质 量[2]。 某核电机组主给水调节阀采用套筒式结构,其 阀座和套筒结构如图 1所示,主体材料为Z2CND1812控氮不锈钢,采用等离子喷焊工艺,按照评定过 的焊接工艺规程堆焊后,经 PT 检验发现阀座和套 筒出现线性显示,进一步观察发现套筒上出现明显 的开裂现象,如图 2 所示,其中套筒内壁堆焊层总 长度为 226 mm,堆焊层厚度 3~4 mm,焊层宽度 6~ 8 mm。