【摘要】
油动机是现代汽轮机进汽控制系统执行机构,是汽轮机 DEH 系统重要组成部分,它能否正常工作,对汽轮机安全稳 定运行起着至关重要的作用。本文主要对汽轮机高压调阀油动机出现卡涩、频繁动作的故障情况 进行详细分析,找出了问题根 源所在,并进行了消除,从而确保了汽轮机的安全正常运行。
【正文试读】1 简介
郑州燃气发电有限公司在装两台德国西门子390MW 燃气-蒸汽联合循环机组,调节阀油动机为德国力士乐产 进口高压油动机,2014 年 8 月和 9 月份,在 #1 机组 2 次 冷态启动前的阀门开关试验过程中,均出现高压主汽调节 阀在开启过程中,阀门位置不能稳定,即使给出阀位30% 的开度指令,阀门也会突然全部开启,后又迅速全关,自 动往复达6-7次之多,最后由于油动机频繁动作,使EH 油系统油压急剧降低,达到EH油泵油压低跳闸规定值, 导致 EH 油泵跳闸。 有时候还出现阀门关闭或开启到一定开度时停止,即使 给出全开或全部关闭的指令,油动机也不动作,需要用铜棒 在油动机伺服阀上进行多次敲击振打才能使阀门正常开启或 关闭,但也不是每次使用振都能奏效,在机组正常运行状态下, 油动机动作正常,但在下次冷态启动时,又会出现油动机卡涩、 拒动的情况发生。#1 机组经过2次冷态启动过程中,高压主 汽调阀油动机在 2 个月内先后共更换了 4 个伺服阀备件。
2 高压调节阀油动机故障分析及处理
高压主汽调节阀油动机在给出开启或关闭的指令时,油 动机不能把阀门打开或关闭,最初判断可能由于 EH 油质颗粒 度超标,EH 油中的较大颗粒物进入油动机的伺服阀滑阀阀芯 活动通道内,由于伺服阀滑阀通道配合间隙极其细微,导致 伺服阀滑阀卡涩,使油动机无法将阀门正常开启或关闭,在 用铜棒对油动机伺服阀进行振打的过程中,卡涩在伺服阀滑 阀活动通道内的颗粒物脱落随油流流走,使滑阀阀芯又能正 常的活动,从而油动机又恢复到进入正常工作状态。 对油动机活塞杆表面进行检查,活塞杆表面光滑及活塞 环密封完好,无纵向沟槽及缺口等缺陷,排除了因活塞环密 封磨损严重导致油流内部泄漏,使油动机开启动力不足而产 生油动机开启动作迟缓,或油动机拒动情况的而发生。 在后来的油动机解体检修中,发现油动机活塞腔室内滞 油油质确实较脏,且活塞室内壁也出现不同程度的锈蚀情况, 验证了 EH 油质颗粒度不达标是造成伺服阀卡涩的一个诱因; 油中微水超标,造成活塞室内壁锈蚀。同时,在微水的作用下, 也会造成伺服阀滑阀滑动通道内壁轻微锈蚀, EH 油系统在机 组运行中油温较高(约 50-60℃),这也加剧了伺服阀滑阀滑 动通道内壁锈蚀速度和程度。机组正常运行中带基本以上负 荷,高压主汽调节阀为100%全开状态,主汽调节阀开度固定, 伺服阀滑阀芯不运动,伺服阀活动滑阀滑动通道内由于缺少 阀芯来回摩擦作用,内部更易形成锈蚀层或沉积物,是造成机组下次冷态启动的时伺服阀卡涩、拒动的另一个故障诱因。